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汽车上的蓄电池一般多久换一次算是正常的,可以用也要换吗?

来源:宝鄂实业    2019-04-15 12:44    点击量:
铅酸蓄电池在上盖有很多补充液加注口。
 
 
一定要添加蒸馏水,屈臣氏的就可以。
 
免维护蓄电池的概念就是建立在铅酸蓄电池上的,它在整个使用周期内不需要补充蒸馏水,它还具有耐震、耐高温、体积小、自放电小的特点。当然相对的,它的售价比普通蓄电池高一些。
 
 
免维护电池就没有了,只有一个电瓶健康度的显示口。
 
说到寿命,这个没有绝对,跟驾驶者的用车环境和习惯有很大关系。
 
经常短距离行驶,几公里内的行驶里程,这样的行驶环境下电瓶的电量也是一直处于未满状态,时间长了对电瓶也是不好的。
 
 
如果短时间等人,车辆处于熄火状态下使用电器设备,长时间会造成电瓶亏电,经常处于亏电状态的电瓶很容易寿命自然降低。不过现在很多车辆自动断电功能,限定熄火后多少时间内自动给车内电器断电,以保护电瓶。
 
停车后忘记关灯也是造成电瓶损坏的常见原因,车外、车内照明一样道理,只要一个晚上的时间就可以把电瓶的电消耗殆尽,第二天就只能叫救援了。
 
 
正常的电瓶在冷车启动前必须保证12V以上的电压,如果哪天亏了电或者是冷车启动发现不好点火的时候,就该考虑是否要换电瓶了。
铅是一类重金属污染物,该企业生产废水如果不处理达标就直接排放,将对水环境造成严重污染,危害人体健康。
 
 
 
1、废水组成及水质
 
按照环境保护的有关规定以及地方政策需求,要求处理后的废水水质执行污水综合排放标准(GB8978-1996)中的一级标准,同时要求废水总铅质量浓度小于1.0mg/L。
 
 
 
 
2、工艺流程
 
2.1工艺设计
 
该工艺主要为了去除水中的重金属铅及悬浮物固体并调节pH使达标排放,针对铅酸废水水质特点确定采用混凝反应+斜板沉淀工艺,具体工艺流程如图1所示。
 
 
 
 
2.2工艺说明
 
1)铅酸废水从车间通过自流进入隔油沉淀池,隔油沉淀池采用平流结构,污水中粒径较大的粒状物质和漂浮在水面上的油得到去除。往隔油沉淀池中投入一定量的碳酸钙石,可以使废水中的无机酸类物质与投入的碳酸钙石发生化学沉淀反应,生成钙镁盐类沉淀物质和CO2,废水的pH将会大大的升高,减轻后续处理负担,后续pH调节槽氢氧化钠的投入量会很大的减少。
 
2)隔油沉淀池出水自流进入调节池,调节池主要是用于调节水质、稳定水量,能有效缓解水量不均、浓度不均所带来的冲击,保证后续的处理工序能连续、稳定、有效地运行。
 
3)调节池中的含铅废水由泵提升进入一级pH调节槽,由碱液泵自动计量氢氧化钠投加量,向pH调节槽中泵入氢氧化钠,调节废水的pH在5.0左右。一级调节槽的出水溢流入PAC混凝反应槽,絮凝剂采用聚合氯化铝,由计量泵投加,使水中难以沉淀的颗粒脱凝结、集聚,絮凝成较大的颗粒而沉淀,保证出水Pb浓度达标。PAC反应槽出水溢流进入二级调节槽,由碱液泵自动计量氢氧化钠投加量,向pH调节槽中泵入氢氧化钠,调节废水的pH在9.5-10.5之间。三槽均设计了搅拌机。如若调节后pH不合格,二级pH调节槽出水回流至调节池。
 
4)二级pH调节槽出水溢流至斜板沉淀器,同时由计量泵控制投加PAM高分子助凝剂,使废水中难以沉淀的颗粒脱凝结,集聚,成为较易沉降的絮凝物,改善污泥的脱水性能,加强污泥的沉降能力。
 
5)斜板沉淀器出水通过自流进入回调槽,pH回调槽由自动控制投药计量泵投加药剂硫酸,将出水pH调节在6-9之间。酸回调后的出水通过机械过滤器,主要功能是去除尾水夹带的悬浮固体物,深度处理减小出水中铅的浓度。
 
6)该技术设计了出水回用,回用设备采用了先进的变频供水控制技术,当水泵的流量变小时,水泵转速降低,增大时转速增大。变频具有手动和自动两种切换功能。提高了运行的稳定性,同时节约能耗。
 
 
 
3、主要构筑物及设计参数
 
3.1隔油沉淀池
 
隔油沉淀池采用钢筋混凝土结构,数量1座,内表添加FRP防腐层,规格为2.5m×2m×2m。
 
 
3.2调节池
 
调节池采用钢筋混凝土结构,数量1座,内表添加FRP防腐层,规格为20m×2m×2m,有效容积60m?,停留时间为10h。配备污水提升泵2台,1用1备,使用单级单吸离心泵,离心泵的吸入室,叶轮,压出室三个部分采用非金属材料,调节池的超声波液位控制器控制离心泵的启停。
 
 
3.3斜板沉淀器
 
斜板反应器设计流量5m?/h,采A3钢制自制,斜管设计为Φ=50的PP蜂窝管,安装倾角60°,采用手动排泥。
 
 
3.4清水池
 
清水池采用钢筋混凝土结构,数量1座,内表添加FRP防腐层,参数为3.5m×2m×2m。
 
pH调节槽Φ1000mm×1300mm、混凝反应槽Φ1000mm×1300mm采用PP自制,硫酸储槽Φ840mm×1300mm采用PVC自制。
 
 
4、运行效果
 
该工艺设计采用NaOH溶液做沉淀剂,调节一级pH调节槽pH至5.0左右,控制二级pH调节槽pH在9.5-10.5之间。氢氧化钠溶液由人工现场手动搅拌配制,浓度为10%,通过pH仪表控制碱液泵向每级调节槽投加氢氧化钠溶液,投加流量300mL/h,受pH仪表控制。混凝沉淀采用投药计量泵投加PAC作为絮凝剂,采用投药计量泵投加PAM作为助凝剂,均采用人工现场搅拌配制,投加量分别为90、10mg/L,均受一级气动水阀控制。处理效果及各处理单元对铅的去除率分别见表2和表3。
 
 
 
 
5、经济效益分析
 
该工程总投资约为86.42万元,其中土建费用20.55万元,设备材料费用53.11万元,设计、安装、调试及人员培训12.76万元。该污水处理工程运行成本为2.91元/m?废水,其中电费109.66元/d,人工费180元/d,药剂费约60.2元/d,合计349.2元/d。污水处理站建成后,每年减少COD排放量3366kg,减少总铅排放量578.16kg。
 
另外,该工艺具有以下特点:1)处理工程占地面积较小、工程投资少、运行能源消耗不高,操作管理方便简单,工艺成熟、可靠、效果好、运行稳定;2)污水处理的过程各工序各设施可以根据水质水量灵活地调节,能适应水质水量的变化;3)工程使用的设备性能好,先进可靠,采用自动化控制,同时考虑管理的方便性、控制的灵活性,可运用一台PLC来编程控制自动化控制系统的核心组成,向PLC输入现场信号,编制用户程序来控制各执行器工作,按照工艺流程控制各个水泵和电动阀门。
 

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